济南瓦房店轴承销售处济南鼎诺动力公司坚持与时俱进,对产品要求精益求精大胆创新:优化渗碳钢轴承套圈工艺留量。通过统计热处理后轴承套圈滚道变形、角度情况,检测磨削后渗层均匀性,根据结果改进淬火模具的角度或调整车工套圈滚道角度,减少热处理后套圈滚道角度变化。通过验证,调整套圈车工工艺留量,实现车工套圈滚道留量一致性,硬车时以滚道为基准,渗碳钢套圈滚道渗层深度及均匀性。济南瓦房店轴承公司济南鼎诺动力服务于瓦房店终端轴承用户,让每一个瓦轴用户体验更好的瓦轴产品。由于市场轴承需求不断的国产化及轴承需求量的增大(主要是风电、钢铁、水泥等行业),用户不断地对产品质量和生产周期提出更高的要求,为满足市场,济南鼎诺动力联系想技术部门反馈开始研究高速切削工艺。在采用刀具厂家的产品同时对刀具进行性价比试验,先对不同尺寸的产品进行工艺验证,将500-1000mm范围内的产品进给量增大为0.3mm;切削线速度从原来的120-150m/min提高到现在的170-180m/min;吃刀深度由0.75mm提高到1.2-1.4mm。在初步验证了高速切削的可行性后,参考《特大型轴承套圈高速切削技术条件》,又对大量的产品进行高速切削工艺的跟踪记录,经过统计分析发现,采用高速切削后,生产效率提高了20%-30%,提高了表面质量。济南瓦房店轴承销售处济南鼎诺轴承公司坚持市场实践,勇于创新。长期以来联系厂家技术部门共同进步,瓦房店轴承在大中型轴承制造领域享有盛誉。瓦房店轴承加工的内径φ600mm以下的调心滚子轴承,均采用硬车倒角工艺来改善产品的外观工艺,济南瓦房店轴承根据热处理采用保护气氛淬火,无可剥落氧化皮的有利条件,加强过程间上下工序验收制的同时采取隔离措施、实现水平搬运,避免磕碰伤,终取消了倒角硬车工艺,按每件套圈可节约15~20分钟计算,年可节约6000小时加工工时,年节省加工成本50万元,相当于一台设备的加工能力。