巩义腾达机械针对低压输送耗量大,输灰系统故障率高的问题,采取的改良措施:
1.更改助吹阀位置,减少助吹用气量
原助吹位置在灰管主干管,三台仓泵之前,管径为Φ40mm。助吹时,阀门全开,气耗量大,灰管内介质流速快,相对灰管磨损大,缩短了灰管寿命,增加了管道维修量。以前,几乎每天都要抽出专人对输灰管道进行补焊。经过改造,将助吹阀后移.放在每套输灰系统的台仓泵出口处,并在助吹管路上加装手动截至阀,以便调整助吹用气量,阀门开度一般可控制在1/5~1/3开度。输灰时,使灰管压力比仓泵压力低O.1~0.15MPa,目的是减小灰管内气流速度,降低流质对管道的磨损。改造后,可对输灰管道全程助吹,用气量减少到改造前的1/5~1/3。
2.更换仓泵透气扳,减小仓泵进气量
仓泵透气板是仓泵的重要部件,它的好坏直接影响仓泉的输舵效率。为彻底解决透气板存在的问题,我们多次调研,反复论证,并和制造厂协商,决定恢复原厂生产的透气板,透气块更换为新型铜质透气块。此种透气块强度高.透气性好,使用效果良好,原输一次灰需4min左右,现在只需要2min左右,输灰效率提高近一倍。原仓泵手动进气阀为全开,更换透气板后,我们经多次试验,将仓泵手动进气阀开到原来的1/3~1/2,就能达到很好的输灰效果。这不仅减少耗气量,而且降低流质速度,减小流质对管道、阀门、仓泵的磨损,使输灰系统维修量较改造前大大降低。
本系统改造成功,为相关企业特别是小型电厂提高系统性、降低厂用电率,提供了可借鉴的经验。