螺杆式压缩机已逐步取代活塞式压缩机目前国内螺杆空压机生产厂商通过技术引进、技术合作或自主研发,提高了产品的技术含量和性能质量,但其产品与国际先进水平相比,在型线、噪音、分油效率等方面仍存在一定的差距。随着人们对使用环境、能耗、环保等方面要求的提高,制冷机组节能也是其发展的趋势之一。目前,国产系列的螺杆空压机COP值已经高于活塞式压缩机,并且已经实现10%-100.%范围内无级能量调节和内容积比可调,这也有利于节能。据介绍,螺杆空压机是利用置于机体内的两个具有螺旋状齿槽的螺杆相啮合旋转及其与机体内壁和吸、排气端座内壁的配合,造成齿间容积的变化,从而完成气体的吸入、压缩及排出过程。调节阀突然全关引起停车天然气流量调节阀突然全关,天然气流量降到零,被迫全系统停车。检查调节器有输出,但调节阀全关,打.手轮操作,配合工艺恢复生产。将定位器输出风管拆下,用手堵上,揿动喷嘴档板机构,输出信号可达1MPa/cm2,说明问题出在调节阀上,向膜头送气信号,膜头泄气孔有气体放出,证明膜片破了。更换膜片调节阀投入运行。投自动引起系统扰动蒸汽流量调节阀,一次节为手轮控制,检查定位器之后重投自动,释放手轮时,引起系统扰动。原因是调节器输出信号是保持在打.手动前的值,操作工没看定位器输出,就快速释放手轮,调节阀随之开大。因膜头过大,有个充气滞后过程,致使气关阀突然开大许多,给系统一次扰动。处理气源漏出问题在处理阀门定位器气源接头漏气时,因用力过度使接头滑扣,气源管被冲掉,调节阀马上开始动作。仪表工立即将气源管选插回,用手按紧,恢复了调节阀原来位置,然后配合操作工将调节阀打.手轮控制,更换接头。在紧急情况采取此应急措施还很有成效。隔膜阀打不开水处理再生排放阀打不开,拆开检查,发现隔膜片被拉坏,更换新膜片后,没有几天又打不开,上述情况重发生。分析隔膜片拉坏原因是,隔膜阀膜头限位螺栓松动,限位位置变了,阀杆行程过大,拉力超过膜片的弹性范围,故膜片拉坏。重新调整限位螺栓,重新更换膜片,隔膜阀恢复正常。